日前,河北鋼鐵集團唐鋼不銹鋼公司132m2燒結機余熱發(fā)電環(huán)冷機密封系統(tǒng)順利完成改造。改造后的余熱發(fā)電環(huán)冷機工作效率大幅提升,預計全年可節(jié)能降耗創(chuàng)效益達200余萬元。
唐鋼不銹鋼公司132m2燒結機環(huán)冷機原設計采用的是內外環(huán)動、靜密封方式進行密封,通過依靠橡膠板與固定鋼板之間的摩擦確保密封效果。在實際使用中,由于燒結機卸礦溫度通常在700℃~800℃,高溫、磨損大幅縮短了橡膠密封條的使用壽命,造成設備漏風嚴重,不僅現(xiàn)場管理難度增大,更影響了燒結礦的冷卻效果,容易導致運輸皮帶燒毀,嚴重制約了燒結機的生產能力。
針對生產實際中存在的問題,該單位對環(huán)冷機的密封方式重新進行了設計,采用包容式機械密封系統(tǒng),在臺車下安裝雙層密封板,通過機械方式強迫高壓氣體多次改變方向從而達到密封效果。由于雙層密封板與半開放式封閉槽并沒有實質接觸,避免了運動部件和靜止部件之間的摩擦損耗。
改造后的132m2燒結機環(huán)冷機密封效果改進明顯,漏風率大幅度降低,設備工作效率顯著提升,僅用3臺冷風機就可以實現(xiàn)改造前4臺冷風機全開的冷卻效果,而且開啟風機的負荷也較改造前降低了近11kW,僅此一項,每年便可為企業(yè)節(jié)電180多萬kWh,減少電費支出100多萬元。由于改變了余熱發(fā)電環(huán)冷機密封結構,提高了設備冷卻效果,該公司不僅省去了原來每年60多萬元的密封橡膠板更換費,而且環(huán)冷機下游皮帶壽命也明顯延長,節(jié)省了皮帶的檢修和更換費用。
又訊 日前,河北鋼鐵集團唐鋼二鋼軋廠對一期連鑄中包車烘烤器進行改造,將烘烤器機械升降裝置改造成液壓控制系統(tǒng),提升了烘烤器升降定位準確,同時進行蓄熱節(jié)能改造,使能源消耗下降30%。
連鑄中包車烘烤器升降裝置為電機—減速機—鏈輪傳動,帶動升降臂到指定位置后由配重砣進行定位,配重砣因體積重量大,振動沖擊導致定位精度差,穩(wěn)定性低。該廠職工針對這一設備難題,大膽嘗試,將升降裝置改造成液壓控制系統(tǒng),由液壓缸伸縮控制烘烤器升降。改造后,烘烤器定位精確,且運行平穩(wěn)。同時他們加裝引風機、換向閥和自動電控裝置,設置周期進行自動鼓風和引風轉換,達到蓄熱節(jié)能效果,使能源消耗下降30%。